5月25日,經過5天加班加點的晝夜奮戰(zhàn),在各方爭分奪秒的有序協(xié)作下,合成車間凈化工段造粒機更換任務圓滿完成。此次造粒機除舊布新,不僅徹底化解了故障問題,還助益公司708、新20硫回收環(huán)保裝置的平穩(wěn)運行,在性能提升,安全保障、清潔環(huán)保等方面,新設備均更符合公司各項要求。
造粒機屬于凈化工段的重點設備,其產出的硫磺產品為公司帶來效益的同時,更是708環(huán)保裝置發(fā)揮作用必不可少的一部分。造粒機自708硫回收裝置投用以來,經過長周期運行,設備出現老化現象,從安全運行和環(huán)保保障的角度考慮,今年年初,車間便會同生產部多次溝通,最終決定更換全新設備。上月末,新設備還未到位,造粒機鋼帶突發(fā)斷裂情況,就經歷了一次為期四天更換鋼帶的緊急搶修,最終消除了硫磺池液位上漲的隱患。此次徹底更換造粒機的搶修任務較之上次,時間更為緊迫,任務更為艱巨。自5月20日14時,舊造粒機停車后,生產部、合成車間、機械修造部、計控電儀部派出技術和檢修人員,從拆除舊機到新機安裝,從安裝到位到反復調試,各個環(huán)節(jié),嚴格按照作業(yè)流程,不敢有絲毫怠慢,加班加點追趕進度,于25日圓滿完成任務,隨即便進行鋼帶轉速、布料器頻率、連鎖等多方面調試,終于產出了合格的硫磺產品。
27日,新設備正式投用,合成車間副主任劉立考、設備技術員呂玉亮首先來到現場,再次查看了造粒機各項參數,確保無誤后,于8時啟動,由于是首次開車,為了確保安全,負荷經過了由低到高緩慢過渡的提升,至當日18時停車,共產出26噸硫磺產品,無論從顆粒均勻,還是成型形狀,其品質較過去顯著提升,這主要由于,接水盆處新安裝了脫膜劑,可根據硫磺液位自動調節(jié),不僅解決了過去鋼帶粘連硫磺的問題,也便于硫磺顆粒均勻成型。除此之外,皮帶觀望口也由過去的鋼板式更換成了玻璃窗式,易于觀察生產狀態(tài),便于調整負荷,另外,造粒過程中硫磺無拋灑,運行環(huán)境也更為清潔環(huán)保。
截至28日發(fā)稿,當日硫磺包裝量為30噸,已滿足裝置高負荷運行。據了解,新設備的設計包裝量為35~40噸左右,此余量也為后期提升負荷提供了有利保障。